當前外需不景氣的時期,可在管理上主動做“減法”,對生產 流程 和產品附加值等進行改良,實現精益生產,向科學管理要效益
東莞是制造業最集中的城市,在當前各種生產成本上漲的時期,中小微型企業面臨嚴峻的挑戰。為應對沖擊,需要探討很多層面,但從“省人節本”渡難關的角度,在此提供四種做法可達到有效減少成本的效果。
1.績效薪酬總承包,達標減人就加薪。
筆者在大嶺山某家具企業輔導時,實行了一種“績效薪酬測準標,達標減人就加薪”承包管理模式。該廠木工車間原有8人,每月鋸解木頭數大約330根,月工資總額是16000多元。對這個車間管理變革時企業規定,該車間的月標準績效定標為330根,在過去8個人基數往下倒減,每減1人所節省的平均薪酬(2100元/月)的70%獎勵給留下來的人,企業得30%。用這種方法向全車間乃至全廠公開招標,面對額定的績效,誰承諾用人最少,誰就中標并被委任該車間新主管。
經過招標競爭,結果原來8人木工車間,新主管只用4個人,且經過實踐,這4個人月產量還超過了原來8個人的產量,每人月工資上升到人均月薪4000多元。員工的工資上升了,企業不僅沒有增加成本,而且企業也節省了省下來4個人工資的30%,還減少其食宿費、社保、管理等費用。其他車間用同樣方法改革,幾乎都減少人工40%以上。
2.推行“IE”工程,科學組合減人工成本。
厚街鎮某印刷企業,原先2人看一臺印刷機器,通過IE工程,對生產設備的流水線再造(最優化組合)后,達到1人看一臺,或1人看兩臺機器的效果,使原來100多人的生產車間,節省掉用工54人,生產效率提高3倍以上。
企業在原來印刷品出來后,由于油墨不干,就采用類似書架一樣的千層架晾曬,由2名工人搬上搬下,既費時又費事,又容易出現質量問題。通過簡單IE分析,很快找到了解決辦法,即將傳送帶加長若干,輔助一臺熱風機輕吹,這樣印刷出來的東西自然被吹晾干了,且是一個 流程 完成,減少了千層架,又省了人工,質量還更有保證。
3.抓住核心環節,通過生產外發以減人增效。
鳳崗鎮官井頭村某塑膠電子企業,主要生產出口的某品牌游戲機,原先整個生產的流水線、每個環節都由企業自己做,員工人數高達1200人。后來企業進行企業再造,優化組合,將勞動密集型的生產環節剝離出去,外發到附近小廠或內地生產廠家去做,企業只做ODM、跟單和總裝。企業用工一下子減少到400多人,而企業的產值和利潤反而增加,成本大大下降。這種不貪心,抓核心,與上下游“共好”的做法,是一種利人利己的方法。
4.減少低值產品以裁冗員,提高附加值以增效。
茶山鎮粟邊某五金壓鑄廠,原先是半機械、半手工的五金配件加工企業,員工500多人,由于常常受制于客戶的訂單不穩定、貨款拖欠,企業經營與發展一直不理想。危機來時,企業痛下決心進行轉型。首先主動做“減法”,去掉低質高耗不賺錢的產品,轉而加強研發設計,主攻附高加值的產品,他們設計生產出高檔浴室的掛件、高檔餐具、臥室的不銹鋼配飾件,并注冊了自己的商標。今年,產品打入了沃爾瑪、家樂福等大賣場,企業訂單穩定、附加值高。現在200人所創造的產值比過去500多人還多1倍,企業效益也實現了翻番。
當前外需不景氣的時期,可在管理上主動做“減法”,對生產 流程 和產品附加值等進行改良,實現精益生產,向科學管理要效益。
東莞是制造業最集中的城市,在當前各種生產成本上漲的時期,中小微型企業面臨嚴峻的挑戰。為應對沖擊,需要探討很多層面,但從“省人節本”渡難關的角度,在此提供四種做法可達到有效減少成本的效果。
1.績效薪酬總承包,達標減人就加薪。
筆者在大嶺山某家具企業輔導時,實行了一種“績效薪酬測準標,達標減人就加薪”承包管理模式。該廠木工車間原有8人,每月鋸解木頭數大約330根,月工資總額是16000多元。對這個車間管理變革時企業規定,該車間的月標準績效定標為330根,在過去8個人基數往下倒減,每減1人所節省的平均薪酬(2100元/月)的70%獎勵給留下來的人,企業得30%。用這種方法向全車間乃至全廠公開招標,面對額定的績效,誰承諾用人最少,誰就中標并被委任該車間新主管。
經過招標競爭,結果原來8人木工車間,新主管只用4個人,且經過實踐,這4個人月產量還超過了原來8個人的產量,每人月工資上升到人均月薪4000多元。員工的工資上升了,企業不僅沒有增加成本,而且企業也節省了省下來4個人工資的30%,還減少其食宿費、社保、管理等費用。其他車間用同樣方法改革,幾乎都減少人工40%以上。
2.推行“IE”工程,科學組合減人工成本。
厚街鎮某印刷企業,原先2人看一臺印刷機器,通過IE工程,對生產設備的流水線再造(最優化組合)后,達到1人看一臺,或1人看兩臺機器的效果,使原來100多人的生產車間,節省掉用工54人,生產效率提高3倍以上。
企業在原來印刷品出來后,由于油墨不干,就采用類似書架一樣的千層架晾曬,由2名工人搬上搬下,既費時又費事,又容易出現質量問題。通過簡單IE分析,很快找到了解決辦法,即將傳送帶加長若干,輔助一臺熱風機輕吹,這樣印刷出來的東西自然被吹晾干了,且是一個 流程 完成,減少了千層架,又省了人工,質量還更有保證。
3.抓住核心環節,通過生產外發以減人增效。
鳳崗鎮官井頭村某塑膠電子企業,主要生產出口的某品牌游戲機,原先整個生產的流水線、每個環節都由企業自己做,員工人數高達1200人。后來企業進行企業再造,優化組合,將勞動密集型的生產環節剝離出去,外發到附近小廠或內地生產廠家去做,企業只做ODM、跟單和總裝。企業用工一下子減少到400多人,而企業的產值和利潤反而增加,成本大大下降。這種不貪心,抓核心,與上下游“共好”的做法,是一種利人利己的方法。
4.減少低值產品以裁冗員,提高附加值以增效。
茶山鎮粟邊某五金壓鑄廠,原先是半機械、半手工的五金配件加工企業,員工500多人,由于常常受制于客戶的訂單不穩定、貨款拖欠,企業經營與發展一直不理想。危機來時,企業痛下決心進行轉型。首先主動做“減法”,去掉低質高耗不賺錢的產品,轉而加強研發設計,主攻附高加值的產品,他們設計生產出高檔浴室的掛件、高檔餐具、臥室的不銹鋼配飾件,并注冊了自己的商標。今年,產品打入了沃爾瑪、家樂福等大賣場,企業訂單穩定、附加值高。現在200人所創造的產值比過去500多人還多1倍,企業效益也實現了翻番。
當前外需不景氣的時期,可在管理上主動做“減法”,對生產 流程 和產品附加值等進行改良,實現精益生產,向科學管理要效益。
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本文來源: 流程再造為民企節省成本